污水站物化段廢氣處理工藝蓄熱式燃燒(RTO)
時間:2023-05-25 來源: 關鍵詞: 瀏覽:
導讀:污水站物化段不含氯廢氣統計:設備呼吸閥尺寸為DN25~DN40,共計192(其中儲罐63個,換熱器42個,反應釜67個,精餾塔20個)個呼吸口,單口氣量為:25m³/h,按同開率30%計...
污水站物化段不含氯廢氣統計:設備呼吸閥尺寸為DN25~DN40,共計192(其中儲罐63個,換熱器42個,反應釜67個,精餾塔20個)個呼吸口,單口氣量為:25m³/h,按同開率30%計算風量為:1440m³/h;
真空泵9臺,其,按同開率30%計算風量為:393m³/h;
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氣量 |
數量/臺 |
風量m³/h |
合計m³/h |
真空泵 |
50L/S |
2 |
360 |
1310 |
真空泵 |
30L/S |
5 |
540 |
|
真空泵 |
110m3/h |
1 |
110 |
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真空泵 |
300m3/h |
1 |
300 |
離心機和雙錐共5臺,按單臺500m³/h三臺同開計算,氣量為:1500m³/h;
反應釜67臺,外部集氣罩收集,按單個400m³/h同開率30%計算風量為:8040m³/h;
壓濾機2臺,密封間收集,按單個1000m³/h計算風量為:2000m³/h;
真空機組22組,風量總計10102.8m³/h,按同開率30%計算風量為:3031m³/h;
蓄熱式燃燒(RTO)工藝;
蓄熱式熱力氧化爐——RTO 的工作原理:把有機廢氣加熱升溫至 750~800℃左右,使廢氣中的 VOC氧化分解為無害的 CO2 和 H2O;氧化時高溫氣體的熱量被蓄熱體“貯存”起來,用于預熱新進入的有機廢氣,從而節省升溫所需要的燃料消耗,降低運行成本。
根據上述綜合分析本方案選用三室 RTO 處理,處理效率高。待處理有機廢氣經引風機進入蓄熱室 1 的陶瓷介質層(該陶瓷介質“貯存”了上一氧化周期產生的熱量),陶瓷介質釋放熱量,溫度降低,而有機廢氣吸收熱量,溫度升高,廢氣離開 蓄熱室后以較高的溫度進入氧化室,此時廢氣溫度的高低取決于陶瓷體的體積、廢氣流速和陶瓷體的幾何結構。
在氧化室中,有機廢氣再由燃燒器補燃,加熱升溫至設定的氧化溫度。使其中的有機物被氧化分解成 CO2和 H2O。由于廢氣已在蓄熱室內預熱,燃燒器的燃料用量大為減少。氧化室有兩個作用:一是保證廢氣能達到設定的氧化溫度,二是保證有足夠的停留時間使廢氣中的 VOCs充分氧化,本工程設計停留時間為 1.0 秒。
廢氣流經蓄熱室 1 升溫后進入氧化室焚燒,成為被凈化的高溫氣體后離開氧化室,進入蓄熱室 2(在前面的循環中已被冷卻,此時蓄熱式 3正處于吹掃凈化狀態),廢氣中的熱能被陶瓷體截留,廢氣的溫度得到明顯的降低,而蓄熱室 2吸收大量熱量后升溫(用于下一個循環加熱廢氣)。處理后氣體離開蓄熱室 2,經排風機排入大氣。
循環完成后,進氣與出氣閥門進行一次切換,進入下一個循環,廢氣由蓄熱室 2進入,蓄熱室 3排出。在切換之前,已被凈化的氣體經反吹系統清掃蓄熱室 1,吹掃殘留在管路及室內的有機物。這樣可使廢氣的凈化率更高,可達到 98%以上。三個蓄熱室的閥門交替運行。
三室 RTO的運行過程
階段 |
蓄熱室1 |
蓄熱室2 |
蓄熱室3 |
一 |
進氣 |
排氣 |
反吹 |
二 |
反吹 |
進氣 |
排氣 |
三 |
排氣 |
反吹 |
進氣 |
在廢氣源進口管路上,設置一只三通,各安裝一只氣動閥門,處理設備停機或出現故障時,直排閥門為常開狀態。工作時,由生產現場或中控室發出指令,啟動凈化設備,并關閉直排閥,打開進氣口閥門。
處理裝置上設定溫度檢測元件、風機風壓檢測、爐膛壓力控制等裝置,保證設備正常安全 運行。
若 RTO 爐膛壓力過高,超過設定限值時,防爆口會自動打開進行泄壓,保證系統的安全性,系統檢測到以上所有異常時,均會進行聲光報警。